
重庆联宏锅炉设备有限公司
经营模式:其他
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酉阳锅炉安装-燃油锅炉安装-联宏锅炉安装
重庆锅炉,重庆锅炉安装,重庆锅炉改造
锅炉运行前的检查与准备
锅炉是通过燃烧加热工质来提供热能动力的重要设备 , 同时又是承压、受火、有危险性而又被各行各业普遍应 用的特殊设备。所以正确使用锅炉 , 及时发现和得当处理锅 炉运行中的事故至关重要。只有确保锅炉的安全运行 , 才能 , 真正发挥锅炉的作用。管理和使用锅炉的技术人员、管理人员、司炉工人必须 熟知锅炉的结构、性能 , 尤其司炉工人要有高度责任感 r. 明 确了解锅炉运行的各种道理川掌握运行规律 , 严格遵守各项 操作规程、交接班及岗位责任等制度。
一、锅炉点火前的检查对于新安装的锅炉 , 修理后或长时间停用的锅炉 , 升火 前必须进行仔细的检查。这是保证锅炉安全运行 , 避免带缺 陷技入运行而造成故障和事故的一个重要环节。
( 一 ) 锅炉点火前的内部检查 1. 锅筒内部装置 , 如汽水分离器、连续排污管 ( 表面排污管 ) 、定期排污管、进水管及隔板等部件应齐全完好。 2. 锅筒 ( 锅壳锅炉的锅壳、炉胆和封头等 ) 、集箱及受 热面管子内的污垢应清除干净 , 没有缺陷或损坏 , 没有工具 和其他杂物遗留在锅内。





锅炉和供热系统的维护
1、做好水处理,实现热能的有效转化
在锅炉运行一段之间之后,由于水质的原因,在锅炉内部往往会出现结垢的现象,这些现象不仅了锅炉的容积,而且结垢的厚度会对锅炉供热产生比较大的影响,根据实验表明,锅炉中结垢1mm,就会增加3%的燃料消耗,所以必须要做好水处理。在目前的环境中比较常用的水处理方式是利用钠离子逆流再生交换器,这种设备对原水的适应性比较强,处理水的出水量以及水质都比较好,水处理的效果比较理想。另外,在一些大中型的锅炉中进行水处理还使用真空除氧,与大气除氧相比,真空除氧能节省大量的燃料,而且减少了排烟的损失。
2、清理炉内积灰
在锅炉运行中对燃料的需求量是非常大的,在燃料燃烧中不可避免的就会产生大量的积灰,而积灰对于锅炉的热效率影响是比较大的,当锅炉内的积灰厚度达到1mm时,锅炉热效率就相应下降3%~4%,所以在锅炉运行中要提高锅炉的热效率就需要及时清除炉内的积灰。对于燃气锅炉来说,要清除积较好的办法是化学办法,可以使用燃气锅炉清灰剂,将清灰剂放入喷枪内,利用压缩空气将清灰剂喷入炉膛内,然后让清灰剂在炉膛内燃烧20分钟,锅炉内的积灰就被清理干净了,保证受热面的清洁,减少锅炉的热损耗。
3、做好锅炉维护
锅炉的运行是在高温环境中进行的,锅炉温度较高,这样锅炉本身和供热系统都会向周围放热,减少了热能。为了有效减少热损失,在锅炉的运行中要加强维护和管理,1、要做好锅炉本身和管道的保温设施,做好保温层。2、针对因为热力管网和阀门漏水造成的热损失,应该加强对管网的检查,做好热力管网绝热措施。3、在使用热水管道集汽罐排气中,应该采用自动排气阀门,避免胡乱放水。4、要经常性对供热系统的阀门、接头处进行检查,防止漏水现象的发生。
4、树立节能意识,提高管理水平
要做好锅炉及供热系统的节能控制人们不仅要从技术等方面进行考虑,更重要的是要培养人们的节能意识,通过加强宣传工作,形成人人关心节能的局面。加强管理要从两个方面进行,一个是技术管理,要按照实际的需求设置完善的技术管理系统,对于锅炉取样装置、水质化验等进行规范的管理。另外一个是成本管理,在注重锅炉及供热系统的基础上,要尽量降低锅炉的运行成本,减少自然损耗,同时对锅炉的热量供应进行事前的计划。
1 自动调节性能不好。在变负荷时、启停制粉系统时,喷氨量不能适应负荷和脱硝入口NOx的变化,导致脱硝出口NOx波动太大,导致瞬时喷氨量相对过大,从而引起氨逃逸增加。
2 脱硝入口NOx分布不均匀,与喷氨格栅每个喷嘴的喷氨量不匹配。导致出口NOx不均匀。导致局部氨逃逸高。
3 喷氨格栅喷氨不均匀,导致出口NOx不均匀。导致局部氨逃逸高。
4 测量系统不准确。一般SCR左右侧出入口各装一个测点,在测点发生表管堵塞、零漂时不具有代表性,导致自调系统喷氨过量。从而引起氨逃逸升高。包括NOx测点、氧量测点、氨逃逸测点。
5 测点位置安装位置不具代表性。测点数量过少。安装位置没有经过充分的混合,会导致测量不准。另外测点数量太少,不能随时比对,当发生堵塞、零漂时不能及时发现。
6 测点故障率高,当测点故障时,指示不准,引起自调切除,只能手调,难以适应AGC负荷随时变动的需求。
7 在变负荷和启停制粉系统时,脱硝入口NOx波动大,从而引起脱硝出口波动大,喷氨量波动大,引起氨逃逸。由于低氮燃烧器改造的效果差,在实际运行中,尤其在大幅度变负荷时,脱硝入口NOx变化较大,会加大脱硝自调的难度。
8 AGC投入时,普遍变负荷速率较快。为了响应负荷的快速变化,燃料量变化太快,风粉配比不能保证脱硝入口NOx稳定。引起大幅波动。
9 烟气流场的不均匀,导致喷氨量与烟气量不匹配。烟气流速在烟道的横截面各个位置不能均匀分布,尤其在烟道发生转向后,各个部位风速不一致,会导致局部氨逃逸偏高。
10 烟气温度变化幅度大。在低负荷时,烟温下降。局部烟温太低,会引起催化剂活性下降,从而引起氨逃逸升高。
11 脱硝自调控制策略存在缺陷。测点反吹时,自调的跟踪问题不能完全解决。往往在反吹结束后,SCR出口NOx会有一个阶跃,突然升高或突然降低,增加扰动和波动,增加氨逃逸。
12 催化剂局部堵塞、性能老化。导致单层催化剂各处催化效率不同,为了控制出口参数,只能增加喷氨量,从而导致局部氨逃逸升高。
13 由于SCR脱硝装置处于烟气的高灰段,氨逃逸表是利用激光原理测量,容易引起测量不准。测量技术不过关,不能准确反映氨逃逸情况,不能给运行一个有效的参考数据。由于原烟气含灰量高达30-50g/m3,传统的对射式氨逃逸分析仪无法穿透,并且由于锅炉负荷的变化会导致光速偏移,维护量很大。而由于在较低温度下(230℃以下),NH3和SO3会生成NH4HSO4,对于传统的采样管线抽取式氨逃逸分析仪的采样管伴热温度不会超过180℃,所以在采样管线中硫酸氢an会快速生成,导致氨气部分或全部损失,监测结果没有实际意义。
14 液氨质量差。由于液氨的腐蚀性和有毒性,检测很不方便。一般液氨的检测由厂家自己检测。因此,对液氨质量缺乏有效监督。现场经常发生供氨管道滤网堵塞的现象。也会造成喷氨格栅喷氨量的不均匀。从而影响氨逃逸。