重庆联宏锅炉设备有限公司
经营模式:其他
地址:重庆市沙坪坝、天星桥
主营:锅炉销售,锅炉安装,锅炉改造锅炉维修
业务热线:023-65337375
垫江锅炉安装-重庆联宏锅炉-锅炉安装费用
重庆锅炉,重庆锅炉安装,重庆锅炉改造
高压蒸汽锅炉的水热分离原理是什么
蒸气锅炉的形式太多,就举一个普通的快装4吨蒸气锅炉说说。水在锅筒中受热变成蒸气,火在炉膛中发出热量,就是蒸气锅炉的原理说锅炉先说“锅”。这种锅炉是带水冷璧的锅筒式锅炉,锅筒内左右分区安排两个回程的烟火管,在锅筒前部的前烟箱折返。锅筒和下连箱之间,有下降管和水冷璧管,构成燃烧室的框架。锅筒上部有汽水分离器,以减少水蒸气带出的水。锅体受热面是锅筒的下部,水冷璧管和烟火管。 燃烧部分由链条炉排和驱动装置,加上锅体架在炉排框架上构成的燃烧室组成。四周围护耐火材料。。
燃煤由煤斗进入,有煤闸板控制煤层厚度同时密封前部空气。 燃烧室下部是鼓风进入的地方,这种锅炉阻力较大,需要强制鼓风。 燃烬的煤渣,在炉排后部经“鹰嘴铁”排出,由出渣机送出炉外面。 烟气从锅炉后部,由锅筒的一回程烟管前行,由二回程烟管返回后部,再进入除尘器分离灰烬,然后经过引风机由烟囱排出。 引风机不仅是排出烟气,也是锅炉的负压运行必需的。
蒸气锅炉是压力容器,安全装置是必要的。 锅炉必备水位计,压力表、安全阀、温度计,还有在压力下能够补水的电动上水泵,和在断电时也能使用的蒸气泵。 锅炉用水必须软化,还有水处理设备。






本规范是根据建设部建标[2002]85号文《关于印发“2001~2002年度工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》要求,由中国联合工程公司会同有关设计研究单位共订完成的。
在修订过程中,修订组在研究了原规范内容后,以节能与环保为重点,特别对锅炉房设置在其他建筑物内的情况进行了广泛的调查与研究,并与有关部门协调,广泛征求全国各有关单位意见,经过征求意见稿、送审稿、报批稿等阶段,后经有关部门审查定稿。
修订后的规范共分18章和1个附录,修订的主要内容有:
1.蒸汽锅炉的单台额定蒸发量由原来的1~65t/h扩大为1~75t/h;热水锅炉的单台额定热功率由原来的0.7~58Mw扩大为0.7~70MW;
2.对设在其他建筑物内的锅炉房,对燃料、位置选择与布置、燃油燃气系统与管道、消防与自动控制、土建与公用设施及噪声与振动等特殊要求,在本规范中作了明确而严格的规定;
3.调整并加强了节能与环保的条款;
4.增设了“消防”篇章及调整了章节的编排。
本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国机械工业联合会负责日常管理,中国联合工程公司负责具体技术内容的解释。
1 自动调节性能不好。在变负荷时、启停制粉系统时,喷氨量不能适应负荷和脱硝入口NOx的变化,导致脱硝出口NOx波动太大,导致瞬时喷氨量相对过大,从而引起氨逃逸增加。
2 脱硝入口NOx分布不均匀,与喷氨格栅每个喷嘴的喷氨量不匹配。导致出口NOx不均匀。导致局部氨逃逸高。
3 喷氨格栅喷氨不均匀,导致出口NOx不均匀。导致局部氨逃逸高。
4 测量系统不准确。一般SCR左右侧出入口各装一个测点,在测点发生表管堵塞、零漂时不具有代表性,导致自调系统喷氨过量。从而引起氨逃逸升高。包括NOx测点、氧量测点、氨逃逸测点。
5 测点位置安装位置不具代表性。测点数量过少。安装位置没有经过充分的混合,会导致测量不准。另外测点数量太少,不能随时比对,当发生堵塞、零漂时不能及时发现。

6 测点故障率高,当测点故障时,指示不准,引起自调切除,只能手调,难以适应AGC负荷随时变动的需求。
7 在变负荷和启停制粉系统时,脱硝入口NOx波动大,从而引起脱硝出口波动大,喷氨量波动大,引起氨逃逸。由于低氮燃烧器改造的效果差,在实际运行中,尤其在大幅度变负荷时,脱硝入口NOx变化较大,会加大脱硝自调的难度。
8 AGC投入时,普遍变负荷速率较快。为了响应负荷的快速变化,燃料量变化太快,风粉配比不能保证脱硝入口NOx稳定。引起大幅波动。
9 烟气流场的不均匀,导致喷氨量与烟气量不匹配。烟气流速在烟道的横截面各个位置不能均匀分布,尤其在烟道发生转向后,各个部位风速不一致,会导致局部氨逃逸偏高。
10 烟气温度变化幅度大。在低负荷时,烟温下降。局部烟温太低,会引起催化剂活性下降,从而引起氨逃逸升高。
11 脱硝自调控制策略存在缺陷。测点反吹时,自调的跟踪问题不能完全解决。往往在反吹结束后,SCR出口NOx会有一个阶跃,突然升高或突然降低,增加扰动和波动,增加氨逃逸。
12 催化剂局部堵塞、性能老化。导致单层催化剂各处催化效率不同,为了控制出口参数,只能增加喷氨量,从而导致局部氨逃逸升高。
13 由于SCR脱硝装置处于烟气的高灰段,氨逃逸表是利用激光原理测量,容易引起测量不准。测量技术不过关,不能准确反映氨逃逸情况,不能给运行一个有效的参考数据。由于原烟气含灰量高达30-50g/m3,传统的对射式氨逃逸分析仪无法穿透,并且由于锅炉负荷的变化会导致光速偏移,维护量很大。而由于在较低温度下(230℃以下),NH3和SO3会生成NH4HSO4,对于传统的采样管线抽取式氨逃逸分析仪的采样管伴热温度不会超过180℃,所以在采样管线中硫酸氢an会快速生成,导致氨气部分或全部损失,监测结果没有实际意义。
14 液氨质量差。由于液氨的腐蚀性和有毒性,检测很不方便。一般液氨的检测由厂家自己检测。因此,对液氨质量缺乏有效监督。现场经常发生供氨管道滤网堵塞的现象。也会造成喷氨格栅喷氨量的不均匀。从而影响氨逃逸。







