供应信息
家用锅炉安装-重庆锅炉安装-联宏锅炉设备
家用锅炉安装-重庆锅炉安装-联宏锅炉设备

重庆联宏锅炉设备有限公司

经营模式:其他

地址:重庆市沙坪坝、天星桥

主营:锅炉销售,锅炉安装,锅炉改造锅炉维修

业务热线:023-65337375

点击这里给我发消息

产品详情 联系方式
产品品牌:联宏锅炉
供货总量:不限
价格说明:议定
包装说明:不限
物流说明:货运及物流
交货说明:按订单
有效期至:长期有效

家用锅炉安装-重庆锅炉安装-联宏锅炉设备


重庆锅炉,重庆锅炉安装,重庆锅炉改造

重庆锅炉厂家为您讲解锅炉的运行

1. 燃烧不稳时投油,负压变正即退出油枪,能避免大正压冲击吗?为什么? 不能;因为炉膛负压变正即说明部分熄灭的煤粉被点燃,点燃部分熄灭煤粉产生的冲击力不会因停运油枪而降低,退油枪的后果是有可能再次发生灭火。 

2.投汽压自动压力高,给粉机低转速停留,氧量高应避免灭火发生? 应先投油稳燃,然后解除汽压自动,根据情况提高运行给粉机转速并停运1~2台给粉机,必要时减少送风量,使氧量和汽压迅速恢复正常。下排给粉机转速≮800转/分。

 3. 运行中短时处理给煤机故障,制粉系统应采取哪些防止锅炉灭火的措施? 关小排粉机入口档板,控制排粉机电流低于运行电流1~1.5A,全开在循环门,控制磨出口温度在80度左右运行,如燃烧难以稳定时可请示司炉停止该制粉系统运行。 

4. 灭火后投投油点火前为何应减少送风,关闭小二次风? 灭火后炉膛温度低,过大的下二次风和过大的送风将使油枪的根部风过大,难以点燃油嘴,或使油的着火点后移,吹灭着火的油嘴,影响重新点火恢复。

 5. 锅炉灭火后,何时通知减负荷?减负荷幅度和速度应如何控制? 灭火后当汽压开始下降时应立即通知减负荷。减负荷的速度和幅度不应使锅炉超压开排汽,应根据汽压和汽温下降幅度和灭火后点火恢复时间决定减负荷值。根据经验,一般220T/H炉正常灭火减负荷至20MW,400T/H炉正常灭火减负荷至40MW;

 6. 低负荷运行时为何应在不影响安全的前提下维持稍低的氧量运行? 低负荷运行时炉膛温度相对较低,煤粉气流的着火困难,燃烧稳定性相对较差,维持高氧量运行会进一步降低炉膛温度,降低炉膛内煤粉燃烧浓度,燃烧的抗干扰能力降低,导致灭火的发生。 

7. 锅炉为何要设置防爆门? 发生炉膛爆时自动开启泄压,减轻爆对锅炉的冲击破坏力,避免炉膛水冷壁,炉墙和烟道的损坏。 


8. 运行中为何要开启粉仓吸潮管? 排除粉仓和输粉机内的潮气,防止粉仓内的煤粉受潮结块,影响其流动性,并因潮气的排出使粉仓内的温度维持在合适值,防止煤粉的自燃损坏。

 9. 停止进水时为何要开启省煤器再循环门? 锅炉停止进水时省煤器如仍受热,水通过循环管在省煤器,汽鼓之间形成循环,以保护省煤器的安全; 

10. 过热器热水浸泡反冲洗的作用? 可将过热器管内所沉淀的易溶于水的硅酸等盐类经浸泡溶解,泡软后脱离管壁,由过热器反向冲洗至汽鼓排出,以防止过热器严重结垢和汽轮机通流部分结垢。







有色金属冶炼行业中,采用余热锅炉的节能方法,现已得到广泛的应用。余热锅炉不仅可以回收冶炼厂高温烟气中的二次能源,减低烟气温度,更重要的是扑积高温烟气中的,回收贵重金属,减低烟气的含尘量,保证工艺系统的流畅,为尾部工艺创造有利条件而是现代冶金工厂十分关键而又必不可少的设备。

针对冶金炉的生产工艺和余热锅炉的工作特点,主要采用单锅筒、卧式(立式)、直通型、全膜式壁布置,为强制或自然循环水管锅炉,其主要有水冷烟道(烟套)、辐射冷却室和对流区三大部分受热面组成,锅炉灰斗及顶棚受热面均采用膜式水冷壁结构,锅炉清灰方式采用振打清灰、激波清灰方式,其简单有效控制方便。


1 自动调节性能不好。在变负荷时、启停制粉系统时,喷氨量不能适应负荷和脱硝入口NOx的变化,导致脱硝出口NOx波动太大,导致瞬时喷氨量相对过大,从而引起氨逃逸增加。

2 脱硝入口NOx分布不均匀,与喷氨格栅每个喷嘴的喷氨量不匹配。导致出口NOx不均匀。导致局部氨逃逸高。

3 喷氨格栅喷氨不均匀,导致出口NOx不均匀。导致局部氨逃逸高。

4 测量系统不准确。一般SCR左右侧出入口各装一个测点,在测点发生表管堵塞、零漂时不具有代表性,导致自调系统喷氨过量。从而引起氨逃逸升高。包括NOx测点、氧量测点、氨逃逸测点。

5 测点位置安装位置不具代表性。测点数量过少。安装位置没有经过充分的混合,会导致测量不准。另外测点数量太少,不能随时比对,当发生堵塞、零漂时不能及时发现。


6 测点故障率高,当测点故障时,指示不准,引起自调切除,只能手调,难以适应AGC负荷随时变动的需求。

7 在变负荷和启停制粉系统时,脱硝入口NOx波动大,从而引起脱硝出口波动大,喷氨量波动大,引起氨逃逸。由于低氮燃烧器改造的效果差,在实际运行中,尤其在大幅度变负荷时,脱硝入口NOx变化较大,会加大脱硝自调的难度。

8  AGC投入时,普遍变负荷速率较快。为了响应负荷的快速变化,燃料量变化太快,风粉配比不能保证脱硝入口NOx稳定。引起大幅波动。

9  烟气流场的不均匀,导致喷氨量与烟气量不匹配。烟气流速在烟道的横截面各个位置不能均匀分布,尤其在烟道发生转向后,各个部位风速不一致,会导致局部氨逃逸偏高。

10 烟气温度变化幅度大。在低负荷时,烟温下降。局部烟温太低,会引起催化剂活性下降,从而引起氨逃逸升高。

11 脱硝自调控制策略存在缺陷。测点反吹时,自调的跟踪问题不能完全解决。往往在反吹结束后,SCR出口NOx会有一个阶跃,突然升高或突然降低,增加扰动和波动,增加氨逃逸。

12 催化剂局部堵塞、性能老化。导致单层催化剂各处催化效率不同,为了控制出口参数,只能增加喷氨量,从而导致局部氨逃逸升高。

13 由于SCR脱硝装置处于烟气的高灰段,氨逃逸表是利用激光原理测量,容易引起测量不准。测量技术不过关,不能准确反映氨逃逸情况,不能给运行一个有效的参考数据。由于原烟气含灰量高达30-50g/m3,传统的对射式氨逃逸分析仪无法穿透,并且由于锅炉负荷的变化会导致光速偏移,维护量很大。而由于在较低温度下(230℃以下),NH3和SO3会生成NH4HSO4,对于传统的采样管线抽取式氨逃逸分析仪的采样管伴热温度不会超过180℃,所以在采样管线中硫酸氢an会快速生成,导致氨气部分或全部损失,监测结果没有实际意义。

14 液氨质量差。由于液氨的腐蚀性和有毒性,检测很不方便。一般液氨的检测由厂家自己检测。因此,对液氨质量缺乏有效监督。现场经常发生供氨管道滤网堵塞的现象。也会造成喷氨格栅喷氨量的不均匀。从而影响氨逃逸。


何老师先生 点击这里给我发消息

手机:13983086618

重庆联宏锅炉设备有限公司

地址:重庆市沙坪坝、天星桥
电话:023-65337375
传真:023-65337375